近日,铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司(以下简称“金冠铜业”)通过优化工艺生产精准控制,强化现场操作管理,成功将海绵镉产品合格率由65%提升至100%,从而大幅度减少不合格产品返工生产工作量及生产辅材消耗,每年可减少辅材锌粉消耗20吨以上、可节约成本60余万元。
金冠铜业以炼铜烟灰为原料,生产硫酸锌和海绵镉等产品。2020年11月份,金冠铜业产出平均含镉品位为85%的海绵镉产品后,经过不断优化工艺参数,提升海绵镉主含量,同时购置压团机,解决压团问题。2022年7月,金冠铜业生产出符合YS/T1365-2020Cd-75标准要求的海绵镉产品,并全部实现市场化销售。近年来,金冠铜业生产车间积极处理奥炉一、二电场的烟灰,受其杂质元素种类数量增加及现场生产操作管理不够精细等影响,海绵镉产品合格率一直在65%左右。
为推动生产提质增效工作,2024年11月份,金冠铜业在完成“铜镉渣中镉回收工艺优化”攻关项目基础上,对海绵镉产品合格率偏低问题进行系统性梳理分析,并从工艺生产技术和现场操作管理两方面下功夫,查原因、定对策。2025年以来,金冠铜业通过加大生产操作人员现场培训,统一规范计量槽罐液位、铜镉渣浸出液镉含量以及一次置换后液镉含量等关键生产指标精准控制;加大生产过程跟踪监督,严格要求操作人员按照每日生产指令书要求,精准控制对应辅材加入数量并严格控制反应时间。金冠铜业结合生产实验数据,把一次置换反应温度由50℃~55℃调整到55℃~58℃的最佳区间,同时,严格按照先升温,再加入辅材,杜绝边升温边加辅材的操作方式,保障产品品质。
为进一步提升海绵镉产品生产合格率,金冠铜业生产车间对生产各环节进行全面诊断,优化操作步骤,对产出的海绵镉及时进行压团,避免因长时间暴露空气中氧化导致压团困难;针对硫酸锌易结晶,极易导致一次置换槽管道堵塞的问题,及时根据生产工况变化,安排班组操作人员对一次置换槽溶液升温补加一定量锌粉辅材,以避免管道堵塞导致镉返溶现象。目前,金冠铜业在总结固化成功经验的同时,持续推进海绵镉生产过程优化控制,以确保产品质量稳定。