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上海石化1号焦化创新停车法实现零排放
日期:2025-03-06
    “1号焦化装置在压缩机停车过程中,创新停车模式,成功实现干气全回收,火炬排放为零。”2月21日,随着上海石化炼油部4号炼油联合装置1号延迟焦化装置全线完成绿色停车,装置主任方斌悬着的心终于落了地。
 
    方斌坦言,每次检修,压缩机停车时干气的处理问题一直是个难题。
 
    去年,在装置检修前期筹备阶段,炼油部遵循公司“最优停开工方案,最严停开工程序”的要求,耗时近半年,实地走访调研多家兄弟单位,深入学习借鉴停车过程中的宝贵经验。在制定停车方案时,他们在专业部门的指导下,多次召开专题会议并进行桌面推演,不断创新优化,最终形成“先降压、再降速”的压缩机停机新模式。
 
    2月13日,装置正式开始停车。工艺技术人员严格按照操作步骤,将压缩机等关键机组切换为转速调节状态,采用先降压、再降速的停机模式,使压缩机停机时间从以往的2小时延长至5.5小时。停机后,干气被成功转移至2号延迟焦化装置,有效回收干气8000立方米,首次实现停压缩机未破火炬水封的目标。
 
    据悉,在为期8天的停车进程中,装置严格落实看板管理,停车步骤实现标准化、表单化,精确到每小时的工作安排。他们以班组为单位,按照网格化区域细致划分,将责任落实到每一个岗位和人员,确保物料回收、设备和工艺管线吹扫、污水合规达标排放等各项工作细节无遗漏、无差错,所有环保指标均达标。此次创新停车模式,不仅解决了长期以来的难题,更为企业绿色发展迈出了坚实一步。
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