今年以来,宝钢特材条钢厂初轧分厂通过成坯率精度控制、重点品种磨前过磅、合理安排精整处理方式、调整机械修磨压力、减少金属消耗等措施,上半年,实现成坯率成本改善效益177万元。
成坯率成本改善是初轧分厂近年来降本增效的重点项目之一。为确保改善取得实效,分厂将降本目标层层分解,责任到人,同时通过加强钢锭来料验收、过程现场跟踪、加强质量抽查、同工序劳动竞赛等措施,不断改善钢坯质量。
2月上旬,工模具钢生产质量出现不稳定,该厂加强来锭验收,加大均热炉坑的维护力度,并对精整工序提出细化要求,使工模具钢成坯率提高了3个多百分点。分厂还联系点检作业区对精整五台机械修磨机设备进行维护及改进,有效控制金属消耗。在各方的齐心努力下,初轧成坯率降本效益显著。