6月12日,武汉石化22套生产装置全部停工交付检修,期间未接到一起异味扰民投诉,1300余台塔器打开后,未见明显油污。同时,多回收物料90余吨。
“气不上天,油不落地”,这一度被认为是不可能实现的停工目标,为保护环境,今年武汉石化将这条看似很难完成的指标纳入停工考核。为此,停工前,武汉石化有关部门和装置生产技术人员反复讨论修改停工方案,做了大量艰苦细致的工作。
为做到“气不上天”,无异味扰民,武汉石化针对塔器含硫介质的多少,分别采取化学清洗和密闭吹扫的不同对策。
“过去停工我们也做化学清洗,但由于方案不完善,污水漫溢。这次我们和清洗反复比选了4套方案,清洗一次成功,装置现场既没有异味也没有污水。”联合二车间副主任黄胜涛说。
“过去我们受条件限制,无法做到大面积密闭吹扫。今年,我们分别采取借用或增加流程等手段,实现了所有应密闭吹扫的装置全部密闭吹扫”。武汉石化安全环保处负责人刘学东说。
将装置退出的物料放火炬燃烧是过去停工的常规做法,这种做法可加快停工进度,但会增加加工损失并污染大气(在国家规定排放范围内)。此次停工,武汉石化各装置采取多种有效措施,杜绝了将退出的物料放火炬燃烧,因此多回收物料90余吨,减少加工损失40余万元,避免了污染大气。
为做到“油不落地”,武汉石化除对所有排凝点增设软管和污油回收桶回收污油外,还对重要排凝点的排凝液进行不间断采样分析,直至样品合格,塔器管线内物料退,才交付检修,既避免了大量含油污水冲击污水处理场,又避免了污染装置现场环境。
“我参加了十余次武汉石化的装置检修,这次是装置交的最干净的一次。”武汉检安石化工程有限公司一位负责人说。