12月6日,在福建联合石化芳烃联合装置现场,低温热回收二期项目主体施工已经完成,正在进行蒸汽贯通吹扫等开工准备工作,项目投产后能够回收抽余液塔顶低温热,将进一步提高蒸汽产量、降低装置能耗,持续提升装置竞争力。
“低温热回收项目是装置节能创效的‘金疙瘩’,二期项目将实现装置能效水平再提升。”芳烃联合装置技术经理李增介绍,低温热回收一期项目于2021年投用,增产90吨/时的中压蒸汽,每年节约5.4万吨标煤,减少碳排放约13.5万吨,有力挖掘了低温热潜能。
近年来,福建联合石化通过引入节能新技术、挖掘装置潜力、持续优化操作等多种手段,大力推动装置节能降耗,取得明显成效。此前,工业和信息化部、国家发展改革委、国家市场监督管理总局公布2023年度重点用能行业能效领跑者企业名单,福建联合石化获得对二甲苯行业能效领跑者称号。
自2009年芳烃联合装置开工投产后,福建联合石化就开始节能降耗攻关,实施增设空气预热器、加热炉火嘴改造等一系列技术改造。“越是严峻的市场形势下,越要精打细算,向节能降耗要效益,不断提升市场竞争力。”公司生产部化工总经理季厚平说。
低温热利用是芳烃装置技改措施的重点。芳烃联合装置工艺复杂、分离流程多,通常采用精馏塔的塔顶空冷器进行直接冷却,要消耗大量电能。福建联合石化成立技术团队,与中国船舶第七一一研究所联合攻关合作,用蒸汽发生器代替传统的空冷器,以低温热量生产低压蒸汽。措施实施后,压缩机运行稳定,蒸汽产量逐步提升。截至10月底,今年累计增产蒸汽约56.4万吨,降本增效成效显著。
为大幅提升加热炉效率,福建联合石化通过长期跟踪,对加热炉氧含量、排烟温度、燃料消耗等各项关键指标进行技术分析,针对装置自身特点,制定形成最佳操作法,相继采取低氧燃烧、控制降低排烟温度等优化手段,并通过改造优化余热回收系统等措施,实现热效率94%以上,大幅降低燃料费用。
此外,福建联合石化通过抢抓市场机遇,发挥装置产能,千方百计提高装置运行效率。突出精打细算,细化提质增效具体措施,优化反应温度、压力等参数,动态优化调整各单元负荷,努力提高目标产品收率。用好信息化管理平台,利用MES(生产执行系统)、操作范围平稳率等系统平台,实现精细化运行,投用先进控制系统,细化工艺指标、关键质量点,实现全流程动态调整,提高操作精准度,保障装置持续优化运行。