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首钢矿业公司水厂铁矿实施选矿工艺优化升级提效降耗
日期:2016-04-26
    为提高选矿效率,降低消耗,矿业公司水厂铁矿不断探索持续攻关,着力优化选矿工艺流程,升级改造工艺设备,使选矿系统设备技术状况明显改善,台时效率、二次磨矿效率、筛分效率显著提高,选矿流程效益大幅提升,2015年节省选矿加工成本2200万元。水厂铁矿优化选矿工艺流程,升级改造相关设备,为矿业公司提升市场竞争力打下坚实的基础,同时也为国内同行业新老选矿厂技术进步提供了借鉴意义。
    近年来,国内选矿技术、选矿设备取得了长足的发展,新建大型选矿厂的工艺装备水平发生了巨大变化,选矿精矿粉质量、分选效率、劳动生产率等技术经济指标大幅度提升。在与这些新建大型选矿厂的对标过程中,水厂铁矿意识到自身技术装备水平和技术经济指标逐渐落后,由在2003年刚完成磨选工艺升级改造时的领跑者地位,渐渐地变成与同行业先进水平有差距的落后者,且这种差距不断在拉大。
    经过梳理,水厂铁矿找出自身在选矿流程上存在以下问题:一是随着开采矿石深度的不断增加,矿石可选性逐年下降、性质贫化等现象进一步凸显,影响选矿效率的提升。二是受选矿工艺流程中二次浓缩作业缺失的影响,造成二次磨矿浓度低,制约磨矿效率水平的提高。三是高频振网筛各部位装置使用时间过长,技术性能下降,影响流程效率提升。四是精选机老化严重,无法满足生产质量需要,且自动化能力不强,影响选矿自动控制功能的发挥。五是选矿主流程采用两段磨矿、三段磁选、一段精选的流程设置,使得工艺流程冗长,配置不合理,严重制约了选矿流程效率的发挥。
    针对选矿工艺流程中存在的各种问题,水厂铁矿在上级部门的指导下成立课题攻关小组,确立了选矿工艺流程优化思路和技术路线及工艺设备研发技术路线。在对选矿工艺流程进行优化、对工艺设备进行升级改造过程中,制定了切实可行的方案并稳步推进。一是优选先进的工艺装备进行系列化、流程化的配套和集成,建立先进、高效、经济的选矿工艺流程。二是优化选矿工艺流程布置,取消三段磁选作业,缩短工艺流程,减少金属流失;改变精选尾矿和浓缩尾矿汇集点位,减少过磨和无功消耗,提高流程用水利用效率。三是联合国内知名厂家研发新型高频振网筛技术,找出适应水厂铁矿矿石性质的高频振网筛筛型,提高工艺流程筛分效率。四是在现有选矿工艺流程基础上,在二次磨矿作业前增加大型浓缩磁选设备,提高二次磨矿浓度。五是与精选厂家联合研发大型精选设备,替代目前复合闪烁精选机,提高精选作业精矿品位提升幅度和精矿浓度,在适应矿石可选性不断恶化的同时,稳定提高精矿粉质量。
    2015年3月,水厂铁矿完成了新主厂7个系列的流程升级改造工作,通过对选矿工艺流程优化和设备升级改造,解决了二次磨矿浓度低制约磨矿效率高效发挥、振网筛技术性能下降影响流程效率发挥、精选机老化严重无法满足生产质量需要等问题,各种技术经济指标较改造前均有不同程度提升,主厂系列台时提高10.30t/h,二次磨矿浓度提高12.39个百分点,高频振网筛筛分量效率提高13.28个百分点,精矿品位提高2.78个百分点,吨矿物耗成本降低6.25元,2015年水厂铁矿共节省选矿加工成本2200万元。
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