酸洗线、冷基镀锌线、热基镀锌线平均工序能耗达到国内同行业最好水平;酸轧线工序能耗位居国内同行业前三名;酸轧线成材率达到国内同行业先进水平;生产成本进一步降低,节约维修费用278万元,节约备件辅料费用463万元,节约油品24万元
1—6月份,冷轧厂生产“双高”和新产品64.67万吨。酸洗线、冷基镀锌线、热基镀锌线平均工序能耗分别为8.87kg/t、34.38kg/t、44.81kg/t,达到国内同行业最好水平。酸轧线工序能耗为14.99kg/t,位居国内同行业前三名;酸轧线成材率完成96.66%,达到国内同行业先进水平。生产成本进一步降低,节约维修费用278万元,节约备件辅料费用463万元,节约油品24万元。
该厂紧密结合大讨论活动,在中层干部中开展了“抓落实、勇担当、严管理、创一流”的大讨论。由科级干部和一、二档技术主管针对生产安全、岗位操作、技术质量、设备管理等在成本管理方面存在的不足,制定了58项攻关课题,落实攻关措施责任到人,实行全过程产品成本控制。经过两个多月攻关,压缩装车时间、轧机启动断带等课题已取得明显成效。攻关组通过梳理整车装载加固流程,将部分工作穿插前移,加强与上下游沟通和协调组织,东、西区装车时间分别缩短到了目前的38分钟和40分钟。针对轧机打滑现象,通过改善工作辊粗糙度,4——6月份未发生一起因打滑造成的启动断带事故,减少损失6.8万元。
与此同时,该厂转变思想观念,坚持以提升产品品质来提升产品效益。加强工序间质量追溯和重点产品质量跟踪,提高产品一次合格率;对于出现的质量问题,采取“百分之百分析,百分之百挽救,百分之百制定措施”,降低改判量,减少各种原因降级、改判导致的质量损失。各生产线成立了非计划品攻关队和非计划品督导组,组织车间、科室负责人、技术人员和区域主管每日在现场查看缺陷,寻找问题根源,对于缺陷产品进行100%挽救。6月份,该厂非计划品率降至0.58%。
此外,该厂充分调动员工积极性,鼓励干部职工多提合理化建议,对于有效提升产品质量、减少产品缺陷的建议,给予奖励。该厂职工提出的《热基镀锌线加热炉炉温快速升降控制方法改进》建议,使镀锌线开车废品量减少30%,年可创效52万元。