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包钢线材厂:降本增效四轮驱动
日期:2012-06-19

 

    2012年即将过半,面对“为生存发展而战”的严峻形势,线材厂顶住“降成本空间有限”的巨大压力,细化管理、不断挖潜;挑战“增效益永无止境”的全新高度,持续创新、激发活力,“四轮驱动”成为降本增效的鲜明特色。
前驱:稳定增效益
    特色之一——“分秒”出效益
    对轧材厂而言,提高设备作业率收到的效益显而易见。2010年,线材厂设备作业率为81.01%;2011年攀升至90.13%,年产量达到75.56万吨,比设计能力翻一番。在此基础上,即便是提高1个百分点,难度都相当大。而年初以来,线材厂强化管理,将设备作业率拔高了1.82个百分点,增效280万元。 
    特色之二——“毫厘”出效益
    线材厂于年初开展提高成材率攻关,目标锁定97.78%,1至5月份已达到97.75%。据该厂品质部工艺工程师周涛介绍,严格控制工艺剪对红钢的切头尾,重新修订切头尾制度,是攻关组提出的新举措。过去,粗轧6号剪的一段剪废料大概有一尺长,而现在也就拳头大。与此同时,该厂以“厘米”、“毫米”为切量单位,前5个月多生产成品62吨、增效15万元。另外,该厂在4号台集卷区域安排精轧质量员和操作人员轮流盯样,在成品问世的第一时间检废,有效提高了成材率。
    新引擎:开阔思路创效益
    ——打破常规出鲜招。1至5月份,线材厂成功利用低成本原料生产高品质螺纹钢筋2.57万吨,增效282.7万元;主动调整生产结构,轧制市场看好的直径5.5毫米线材3.06万吨,增效186万元;坚持“人无我有、人有我精、人精我专”的组产方针,加大品种钢生产力度,品种钢产量达到25.2万吨,品种钢率为81.09%,效益明显。
    ——新品开发增效益。“必须不断研发技术含量高、附加值高的新产品,打造拳头产品,对以82B为代表的高碳硬线、高等级冷镦钢、高等级弹簧钢等高效产品紧盯不放”,厂长王万宏的态度非常坚决,“年初,公司下达的新产品开发计划是4万吨,前5个月已完成3.2万吨,增效260万元。”
    ——堵塞“漏洞”增效益。在《废钢铁管理制度》、《保卫人员巡查制度》等多项制度的保障下,线材厂坚持做到废钢铁每日一送,做金属日平衡,执行废钢铁拉运“小票制”,并采用“人机结合”的方式严防废钢铁丢失。1至5月份,该厂废钢铁回收率达到100%,同比增加437吨,增效逾百万元。
    后驱:挖潜降成本
    特色之一——向设备管理要效益
    在线材厂6月11日的《电气巡检签到表》上,当日电气巡检的时间、内容一目了然,还有责任人的亲笔签字确认。自推行设备现场点巡检卡制度以来,设备巡检人员按时间到规定区域检查,认真记录并签字确认,消除了点巡检盲区。1至5月份,该厂设备故障停机率仅为1.234‰,大大低于公司4.11‰的考核指标。
    在确保设备运行稳定的基础上,该厂重点围绕加热炉、进口电控设备展开变“一年一修”为“两年一修”的设备长寿化攻关,仅此一项,为公司节省800万元。另外,该厂积极开展进口备件国产化工作,目前已完成两套预精轧机10寸辊箱的国产化改造,节约采购费用近50万元,即将完成摩根轧机一套8寸辊箱、一套6寸辊箱和二十套粗轧机轧辊轴承的“中国制造”,预计可节约采购费用近百万元。
    特色之二——向5S管理要效益
    走进线材厂5S管理示范班组——轧钢部轴承班,记者感受到了“降本增效人人有责”的良好氛围。轴承班提出了新的《轴承消耗考核办法》,细化了《提高轴承使用周期的规定》,特别是在“清洁、素养”阶段实施了5S“千元奖励制度”。班长马存宝打开他的管理记录簿,上面清晰地记录下田永强“轴承半环改造节约备件价值2万余元,奖励50元”、“4号调整臂损坏未修复,考核50元”,奖惩分明。
    “今年厂里下达的轴承考核指标是147万元,较去年有近30万元的缺口,意味着要减少近1/5的使用量”,谈到肩上的指标,马存宝没有显出丝毫的为难,而是有着清晰的思路,“通过提高装配精度、增加润滑性和密封性、加强上线轴承日检和下线轴承修旧利废,预计中轧轴承使用周期由10次提高到12次、粗轧轴承由8次提高到12次。”马存宝还向记者展示了一样巡检用的秘密武器,一根大概两米长、食指粗的钢筋,一端焊装了核桃大的一个钢珠。就用这个被他称为“听诊器”的家伙,设备巡检人员听轴承运转声音判断故障,加上摸轴承温度、看电流波动,定时“诊断”轴承运行状况,有问题及时处理,效果非常好。
    新动力:精打细算过日子
    ——“斤斤”计较降成本。1至5月份,线材厂装车静载率达到97.7%,较去年同期水平提高了0.32个百分点,产品多装出374吨,节约局车6.23个。
    ——变废为宝降成本。自4月份以来,该厂将直径5.5毫米检废盘条用于打包,按照平均每月检废量7.43吨、成品与废钢差价每吨2300元计算,年可降成本20.5万元。另外,针对出口材及走水陆联运的产品,该厂调整打包方式,将两道打包线的小腰子每卷绑八道改为四道,节省了近一半的退火线,加之减少人工费用,年降成本18万元。
    ——合理化建议降成本。线材厂党委在内部OA网上建立了“降本增效光荣榜”,每月公布一次降本增效先进个人、班组、工段,部室。活动开展以来,累计有53项先进做法、有效管理上榜,创效117万元。
    启示:比肩全国同类机组生产线,线材厂产品成材率、设备作业率、故障停机率等指标都领跑先进水平。但面对一季度钢铁行业性亏损的残酷现实,线材厂调动一切积极因素,最大限度地全方位挖潜降本、拓思路创新增效,其精细化管理和大局意识令人敬佩、引人深思。
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