截至18日,西昌钢钒5月份已完成热轧产量6.37万吨,轧线成材率达95.24%,一次性合格率为90.41%,分别较4月份增长1.72%和5.02%;吨钢废次量为23.96kg/t,吨钢轧制费为278元,分别较4月份减少39.54kg/t和205元,工序成本指标呈现持续走低的良好势头。
作为西昌钢钒重要的生产环节,热轧工序抓好成本控制对该公司生产成本的降低至关重要。为此,该公司多次召开热轧工序成本分析会,对影响热轧生产成本的因素进行专题分析,把提高热轧成材率和降低能源消耗作为成本控制的关键着力点,使降本增效工作与生产经营有机结合;以规模效益为核心,建立精细化管理制度,严把计划审核关,严格控制每个环节的费用开支。
进入二季度以来,西昌钢钒热轧厂加强设备调试投用,继续提高主轧线连续运转率,释放热轧产能,使日均产量逐步攀升,稳定在了5800吨左右;加强对品种结构的分析,研究影响成材率的原因,切实执行好工艺制度,杜绝中板及CB卷的产生,提高了轧线成材率。精成作业区加强挽救修复工作,控制切头、切尾长度,降低废次品量,使吨钢废次量下降。各作业区、科室加大现场巡检考核力度,减少现场跑、冒、滴、漏现象,节约能源消耗。同时,该厂还进一步加强精细化管理,减少物料、备件在使用过程中的浪费,全方位控制好工序成本指标,取得了明显成效。
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